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搜索结果: 1-6 共查到石油机械设备与自动化 偏磨相关记录6条 . 查询时间(0.078 秒)
螺杆泵偏磨的主要因素是运转过程中油管弯曲、工作参数不合理及抽油杆旋转离心力作用造成的;论述了可通过优化下泵参数、使用抗偏磨工艺等措施降低杆、管磨损发生几率,实践中见到了良好的效果。
随着螺杆泵井应用规模的逐年增加,杆管偏磨问题日益突出,目前已成为螺杆泵井维护性作业的最主要原因。而泵上1-5根杆管偏磨问题已占偏磨问题的比例超过了40%以上。通过理论分析及室内研究,得出螺杆泵转子的偏心距是导致底部偏磨的最主要问题,现场试验应用了螺杆泵防脱居中器,改变了转子与抽油杆的连接方式,消除了偏心距对杆管磨损造成的影响,偏磨比例下降了11.13个百分点。
针对锦州油田油井偏磨问题,从分析偏磨原因入手,通过合理制定油井泵挂,实施油管锚定,针对性的抽油杆防偏磨技术等一系列措施,有效的实现了油井的防偏磨治理,达到了延长检泵周期的目的。
通过对管杆偏磨井情况及抽油杆接箍磨损状态以及其与检泵周期关系的分析,确定产生抽油杆接箍磨损的主要原因,提出了 “临界冲次”的概念及确定方法,制定了治理偏磨井的原则。在偏磨井的治理上,应当采取老井以“治理为主”的原则,结合检泵作业,增大泵径,逐步调节冲次到4次/分以内,延长检泵周期;新井以“预防为主”的原则,在下泵设计时,将冲次(4次/分)确定为主要参数,其它参数(泵径、冲程)依据产能、冲次确定,特...
随着聚合物驱油技术在油田工业性推广的成熟应用,由于含聚合物的采出液含水高、粘度较大,杆管偏磨现象比较严重,通过几年来的研究,在聚合物驱油井杆管偏磨的形成原因及防治措施上取得了一些认识。本文通过对聚驱抽油机井杆管偏磨的主要原因进行分析,总结经验,提出相应的防治措施,为今后聚合物驱抽油机井抽油杆偏磨防治提供了一些方法和建议。
长庆油田现有大斜度井6800口,占总采油井数的20%以上。该类井的斜度大,井眼轨迹复杂,存在严重管杆偏磨问题,导致管杆更换频繁,采油时率低。大斜度井的偏磨多发生在泵体以上和造斜点附近有限距离内,油井越深偏磨越严重,一般抽油杆接箍比本体偏磨严重,当含水超过一定数值后检泵次数显著增加。大斜度井偏磨的主要影响因素包括:第一,井身结构因素,井眼轨迹越复杂,“拐点”多,必然导致偏磨;第二,力的因素,大斜度井...

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